电力公司:成功完成一次风机技改项目 节能增效成果显著

日期:2025-06-04 文章来源:电力公司 作者:邓正永 点击数:

 依据中国中煤集团和新集公司年度工作会议安排,电力公司积极落实“存量提效、增量转型”的发展理念。2025年上半年,针对一电厂#3锅炉一次风机在长期运行中存在风量无调节余量、转速高、轴承易损坏等诸多问题,为保障设备稳定运行、提升系统效率与经济效益,电力公司精心组织并科学谋划,实施了一次风机技改项目。

 响应战略部署,直击设备运行顽疾一电厂#3锅炉一次风机自投入运行后,运行状况欠佳。其运行电流长期处于额定电流值24.8A左右,仅能勉强满足锅炉正常运行的基本需求,毫无调节余量,风机始终在高负荷、高风险状态下运转。这不仅给设备稳定运行带来巨大安全生产隐患,还严重影响了整个锅炉系统的运行效率和经济效益。

 科学谋划+技术创新,定制化方案破局为彻底解决这一难题,电力公司生产技术管理部高度重视,组织锅炉专业技术人员深入研究、多方求证。通过查阅大量专业资料、咨询业内资深专家,并结合现场实际工况进行精准研判与反复计算,最终制定出科学合理的技改方案。该方案在保持原风机基础和电压(6000V)不变的前提下,对风机转速和电机功率进行调整,以实现一次风机性能的全面提升。具体内容为:将风机转速从2900r/min 优化至1480r/min,同时将电机功率从200KW提升至220KW。

 节能、安全、效率三重跃升技改完成后,成效斐然,为电力公司带来了诸多实质性益处。一是能耗显著降低由于风机的轴功率与转速的三次方成正比,降低转速使得能耗大幅削减。在维持电压(6000V)和风量不变的情况下,一次风机电流从24.39A显著降至18.16A,耗电量大幅减少,有效节省了厂用电量,降低了运营成本。二是设备可靠性增强转速降低显著增强了风机的可靠性有效避免了因风机转速高导致轴承易损坏进而引发停炉风险的问题,大幅减少了一次风机故障率,有力保障了生产的连续性和稳定性,降低了设备维护成本和因故障导致的停产损失。三是锅炉运行效率提升风机调整余量的增加,确保了足够的流化风量,使燃料燃烧更加充分,锅炉燃烧效率大幅提升,有效增大了锅炉负荷,提高了锅炉的生产能力和能源利用效率,为电力公司的电力生产提供了更可靠的保障。

  此次电力公司一电厂#3锅炉一次风机技改项目的成功实施,是电力公司在技术创新与设备升级道路上的关键突破。它成功解决了长期困扰锅炉运行的一次风机故障难题,为电力公司带来了实实在在的经济效益,包括降低能耗成本、减少设备维护成本、提高生产效率等。同时,该项目也为电力公司年度提质增效目标的实现奠定了良好基础。


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