
近日,刘庄矿业西三采区传来捷报——171108工作面167台液压支架高效回撤、171109工作面133台支架精准安装的井下搬家倒面工程圆满收官。这场关乎矿井接续的“关键战役”,以较传统工艺缩短45天,实现成本节约超千万元,用“安全零事故、效率再突破、效益创新高”的亮眼成绩,为煤炭行业综采工作面智能化安撤提供了可复制的“刘庄方案”。
破局用人难题
“以往两个工作面倒面需要两支综安队分头作业,人员协调难、技能参差不齐,这次我们把巷修八队46人全部并入综安一队,136人拧成一股绳,效率直接提上来了!”综安一队队长介绍道。
为解决传统施工中“队伍分散、衔接不畅”的痛点,刘庄矿业创新人力配置模式,将巷修八队整体纳入综安一队管理,在各班组中安插综安一队技术骨干“传帮带”,既补充了人员缺口,又确保了操作标准统一。这种“统一管理+动态匹配”的用人机制,彻底改变了传统工艺“两支队伍各干各的”局面。
数据显示,传统倒面需两支90人队伍耗时45天,而本次整合后仅用136人便完成任务,还节约大巷运输人工300个工时,累计降低人工成本68.4万元,实现了“人少效率高、人优质量好”的目标。
重构运输链路
“171108到171109工作面,3500米的运输路线,我们全程用‘单轨吊+电机车’无缝衔接,单班最多能运5架支架,比传统绞车牵引快了近3倍!”负责运输调度的技术人员指着路线图说道。
为保障设备运输安全高效,刘庄矿业提前对所有打运吊装点进行卧底整道,反复核查运输沿途巷道的高度、宽度、弯道半径,确保单轨吊运行空间充足,同时,日常安排专人检修5部单轨吊机车及轨道,将运输故障影响降至最低。
在运输设备选型上,采区内部用2台10驱单轨吊机车实现液压支架“整架打运”,避免支架解体重装的繁琐;西三轨道大巷则用电机车牵引,适配长距离、大运量需求,构建起从171108撤架通道→西三第七中部车场→西三轨道大巷→171109胶带顺槽及联巷→171109轨道顺槽→171109切眼的“一站式”运输体系。针对171109机巷前期路线不通的问题,灵活调整工序,先完成工作面运输机中部槽安装,再从轨道顺槽、工作面转运转载机件,彻底打通“运输堵点”,确保每一台设备都能安全、快速抵达指定位置。
严控设备状态
液压支架是综采工作面的“顶梁柱”,其状态直接决定倒面成败。刘庄矿业在171108工作面回撤前,就对167台ZZ10000/22/45D型支架开展全面“体检”,提前更换损坏的架间管路、侧护倒杆、固定销等部件,对34台无修复价值的支架及时拆解升井,从源头避免“带病作业”。同时,在西三采区第七中部车场设立临时检修点,每班安排4名技术人员配合三车间团队,在井下直接维修回撤支架,更换侧护油缸、连杆等零部件,维护完好的支架暂存于西三轨道大巷车场备用,省去“升井-检修-再入井”的往返成本,让每一台支架都能以最佳状态投入171109工作面安装。
安装过程中,刘庄矿业实行“双跟班”管理,矿领导与技术骨干全程盯守现场,既要确保171108工作面回撤时顶板支护到位,又要保证171109工作面安装时支架定位精准;安装支架的同时同步完成运输机电缆槽、夹板、供液管路等零星工程,实现“一次安装、全面达标”,用精细化管理筑牢设备安全运行的基础。
创新工艺降本
“传统工艺倒面,光支架升井检修就要花几百万元,这次我们把133台支架直接在井下倒转,一下子省了731.5万元!”刘庄矿业西区总工办副主任何俊龙算了一笔“降本账”。
本次倒面工程通过工艺创新,实现“开源节流”双突破,每台ZZ10000/22/45D型支架升井检修需5.5万元,133台支架直接井下倒转,节约检修费731.5万元;一套蒂芬巴赫进口电液控系统检修费160万元,本次直接复用,省去全额检修成本;171109工作面安装114节运输机中部槽,每节升井检修需0.5万元,井下直接调运安装,节约57万元;再加上整合队伍、优化运输后节约的68.4万元人工成本,综合成本较传统工艺降低超1017万元。
更重要的是,171109工作面较年度计划提前3个月投产,不仅破解了矿井“厚煤层开采断档”风险,更为全年能源保供增添了“底气”,预计可多采煤175万吨,真正实现“安全、效率、效益”三丰收。
从“传统绞车牵引”到“智能单轨吊运输”,从“地面检修”到“井下直搬”,从“多队作业”到“整合攻坚”,刘庄矿业171108工作面与171109工作面倒面工程,用创新打破了行业常规,用严谨守住了安全底线,用数据彰显了国企担当。下一步,刘庄矿业将继续深耕综采工作面智能化安撤技术,以更多“硬举措”破解生产难题,为公司高质量发展注入“刘庄力量”!