走进车间,轰鸣的机器声裹挟着淡淡煤尘气息扑面而来,这是我再熟悉不过的味道。自从大学毕业后踏入这片煤海,一千多个日夜,早已将我与“新集”紧紧镌刻在一起。
车间里林立的管道、轰鸣的设备,老师傅俯身筛分机旁观察煤料走向的专注模样,交接班时此起彼伏的叮嘱声,化验室里仪器运转的细微声响,还有工友谈论原煤品质波动时的焦急与无奈,都让我深知校园理论在真实生产场景前的单薄。煤质管理是选煤厂产品质量的“第一道防线”,容不得半点马虎。我每天跟着老师傅扎根一线,学习原煤采样技巧,守在化验室反复比对数据,厚厚的笔记本记满每一组煤质指标。当我的分析报告首次为洗选工艺调整提供精准依据,精煤品质稳步提升时,我真切感受到理论与实践碰撞的成就感,也明白书本上的公式定理,唯有扎根生产一线,才能开出实用之花。
洗煤池里翻涌的煤浆,仪表盘上不断跳动的数值,介质消耗过高时工友心疼的眼神,车间里此起彼伏的对讲机呼叫声,还有大家讨论降本增效的热烈发言,都激励着我攻坚突破。为在保证洗选效果的前提下降低成本,我一头扎进介质和药剂配比试验。白天在车间观察调整,晚上对着数据记录分析,试验笔记攒了厚厚三本。2024年,数据显示介耗降至0.49Kg/t,聚丙烯酰胺、氯化钙单耗大幅下降,各项指标远低于行业标准,满满的成就感在心里升腾。
看着料场堆放的低热值原煤,听着领导商讨解决方案的声音,感受着工友们的期待鼓励,我决心啃下这块“硬骨头”。我反复研究论证,调整104、105双层筛孔径,借助灰分仪实现分质进仓、精准配煤,制定煤矸分流、细筛脱粉等一系列措施。最终,9#煤商品煤发热量提升1000卡,攻克难关的酣畅淋漓涌上心头,我也深深体会到,没有翻不过的山,只要脚踏实地、精益求精,就没有解决不了的难题。
老旧设备逐渐成为制约生产效率与安全的“拦路虎”。重介分选设备斑驳的锈迹,人工选矸岗位工友弯腰弓背、汗流浃背的身影,设备运转时的刺耳异响,还有工友“要是能省点力气就好了”的期盼,都牵动着我的心。2022年,我主管安全业务,岗位转变让肩头担子更重。我牵头推进岗位物品定置化管理,为每件工具划定“专属领地”,让杂乱车间变得井然有序;建立常态化隐患排查机制,对每一处隐患紧盯不放,严格落实“五落实”制度。看着车间设备摆放整齐,听着工友说“现在干活心里踏实多了”,任职期间实现工伤事故“零发生”,我满心都是守护工友安全的欣慰,更懂得安全从不是空洞口号,而是藏在每一处细节里的坚守与责任。2024年智能干选系统项目实施,引入智能控制系统,用智能化设备替代工友弯腰弓背的繁重劳作。2025年年底,智能干选设备投入试运行,自动化流水线高效作业,耳边传来工友对新技术的赞叹,我切实感受到技术创新的变革力量,更坚信创新不是凭空想象,而是立足生产实际的不断探索,是敢于突破、勇于尝试的决心。
如今,行走在车间,看着智能化设备高效运转,乌黑原煤蜕变成优质“乌金”,我满心感慨。新集见证我从青涩毕业生成长为独当一面的技术骨干,我也有幸参与新集发展进程,用专业知识为这片煤海添砖加瓦。未来,我愿继续扎根这片热土,以青春为笔,以实干为墨,在乌金滚滚的生产线上,书写我与新集更深沉、更动人的奋进故事。