
春节假期已过,复工复产正当时。在刘庄矿业千米井下,广大干部职工迅速从“节日模式”切换至“战斗状态”,全力以赴投入到安全生产各项工作之中。
迎战“地质迷宫”,以技术精准“控”顶
171109工作面作为1711采区西翼的第五个工作面,自设计之初便注定是一场“硬仗”。工作面北接171107工作面采空区,南近F1-2逆冲断层,内部多条断层纵横交错,地质构造极为复杂。
“2026年1月初正式回采后,工作面相继揭露全岩段与断层破碎带,顶板完整性差、压力显现异常,控制难度空前。”该矿采煤副总管大伟感叹道,“控不住顶板,一切都无从谈起。”
面对挑战,负责该面回采的综采三队严格执行液压支架初撑力达标管理,确保每架支护系统及时提供足额、稳定的顶板支撑力,从源头上遏制顶板离层与早期下沉。在生产组织上,创新性实施“带压擦顶移架”与“采高动态调节”相结合的技术,在移架过程中保持合理支护力,减少对顶板的反复扰动;同时,根据煤层厚度与顶板岩性的实时变化,动态精细调整采高,避免因空间不当引发应力集中。这一系列精细化操作,犹如在破碎岩层中进行“微创手术”,成功“锁”住了顶板,在极端条件下实现了安全可控回采,并有效控制了矸石混入,保障了原煤质量。
打通“运输咽喉”,以创新实现高效提能
工作面能否高效推进,运输系统是关键一环。171109胶带顺槽使用的可伸缩胶带输送机,理论运力为800吨/小时,面对大功率采煤机和刮板输送机的强力“吞吐”,这套运输系统在满负荷运行时仍显吃力,一度成为制约工作面产能的“瓶颈”。
“不能让运输系统拖了生产的后腿!”综采三队队长王超虎没有抱怨设备差距,而是成立了技术攻关小组,通过主动向内挖潜,向管理要效益,对皮带机系统进行全面“体检”和优化。
技术人员首先对皮带机系统的薄弱环节——储带仓进行了结构加固与优化,显著提升了其在高负荷、高速运行下的稳定性与可靠性,杜绝了卡滞风险。其次,在全面评估设备性能与安全的基础上,根据实际对皮带机运行速度进行调整,充分释放设备潜能。同时,通过协调采煤机割煤速度、刮板机装载节奏,实现煤炭均匀、平稳运输,避免了对皮带机的瞬间冲击负荷,使整个运输系统始终保持在高效、平稳的最优运行区间。这套“固本、提速、调流”的组合拳,成功将运输系统潜力挖掘到极致,确保了工作面的连续、高效出煤。
稳住“压力走廊”,以智慧破解支护难题
171109机巷邻近171107工作面采空区,受采动影响,巷道承受着巨大的二次采动压力,顶底板移近量大、巷帮变形严重,维护极其困难,严重威胁设备运行与人员安全,是工作面推进路上的“拦路虎”。
“我们系统收集巷道表面位移、深部位移、超前支架压力等矿压数据,通过每日分析和每周总结,精准掌握了该段巷道的矿压显现规律与周期来压特点。”综采三队主管技术员汤少全表示。
基于翔实的数据分析,该队创造性地提出了“主动支护+动态刷扩”的联合治理方案。一方面,在压力显现初期或预测来压前,实施“主动加固”,对关键区段补打高强度锚杆、锚索和注浆加固,增强巷道自身的承载能力。另一方面,对于已发生变形的巷道,摒弃传统的被动等待和大范围返修模式,转而采用“精准测量、分段刷扩”的策略,即根据设备通过要求和安全间隙,仅对影响严重的局部区段进行最小限度的刷扩修复,并紧随其后进行强化支护。这套方案的实施,犹如为巷道装上了“监测雷达”和“精准手术刀”,变被动抢险为主动防控,变全面整治为精准修复。
刘庄矿业综采三队以科学的管理、精准的施策和顽强的作风,成功“控”住了顶板、“驯”服了设备、“稳”住了巷道。在坚守绝对安全底线的前提下,实现了优质高效回采,不仅圆满完成了前期收官任务,更为节后复工复产抢得先机,以实干实绩为矿井2026年首季“开门红”奠定了坚实基础。