
“啥?506米!真厉害!”1月31日,新集二矿井下二水平深部灾害治理巷道施工现场,负责施工的综掘七队乔队长和总工办刘主任把1月份的掘进进尺报表念出来时,正在检修“新盾2号”盾构机的职工们瞬间围了过来,脸上满是不敢置信的惊喜,眼里却也藏着掩不住的疲惫。这个进尺成绩,是他们整整一个月在-750米井下与复杂地质“硬磕”出来的战绩,不仅创下矿井纪录,也刷新了集团公司井下盾构机施工巷道的最高月掘进纪录。

谁都知道,这506米,每一米都来得太不容易。新集二矿二水平深部灾害治理巷道的地质条件,用班长王永瑞的话说,就是“一块难啃的硬骨头”。
“顶板全是砂泥岩互层,一挖就掉渣,裂隙还多,局部地方一敲就碎,帮部稍微用力就会垮塌。”有着20年井下掘进经验的职工老王,一边擦着脸上的灰尘,一边感慨道,“干了这么多年煤矿,这么复杂的地质条件,我还真没遇到过。”
1月初,刚开始施工时,就给大伙来了个“下马威”。“那天操作盾构机推进,刚挖了不到3米,顶板就开始掉渣,帮部也往外鼓,吓得我赶紧停机。”盾构机操作手小李回忆起当时的场景,仍心有余悸。
“别慌,先排查隐患!”班组长於志远立马赶了过来,一边组织职工撤离到安全区域,一边安排人员对顶板和帮部进行临时支护,“这地质条件就是这样,硬拼肯定不行,咱们得慢慢琢磨办法。”

“当时心里真没底,这么差的地质条件,别说500米,能不能完成300米都是个问题。”一天中班升井后,小李和班长说道。
为了啃下这块“硬骨头”,公司科创中心的管技人员也天天“泡”在井下,联合矿总工办、地测防治水科技术人员和一线职工一起找问题、想办法。“我们秉持‘科技赋能、安全为先’的理念,每天跟着职工一起下井,现场观察地质情况,记录设备运行参数,晚上回去就加班加点分析数据,优化施工方案。”科创中心刘副主任说道。
地质条件超前探测是第一道难关。“以前掘进,都是挖一步看一步,现在不行,这地质条件太复杂,必须提前探查清楚。”地测防治水科徐科长说道。为此,他们联合总工办构建了“超前探查-精准研判-动态调整”的保障体系,每天安排专人开展顶板专项探查,用探测仪一点点排查裂隙和破碎区域。

帮部松软导致的撑靴支撑难题,更是让大伙犯了难。“盾构机推进的时候,撑靴得牢牢顶在帮部上才能发力,可这帮部太松软,撑靴一踩就陷进去,推进不了不说,还容易损坏设备。”操作手小王抱怨道,“有好几次,我们刚调整好撑靴,一发力就陷进去了,折腾了近一个圆班,才推进了6米多。”
“咱们能不能想个办法,让撑靴不陷进去?”乔队长召集大伙开起了“诸葛亮会”。“要不垫点硬东西?”“垫钢板行不行?”管技人员你一言我一语,纷纷出谋划策。经过反复试验,他们终于想出了“半圆木垫撑”的办法,把半圆木垫在撑靴底下,增大受力面积,有效解决了撑靴支撑难题。
“这个办法太管用了!垫上半圆木后,撑靴再也不陷进去了,推进速度明显快了不少。”班组长朱正杰笑着说,“这都是咱们弟兄们一起琢磨出来的,虽然累点,但能解决问题,值了!”
采访中,乔队长的话语里满是感慨:“月初定下300米的目标时,说实话,考虑施工条件影响,我心里也没底……但看到掘进进尺一天天增加,心里就特别有干劲。关键这个‘钢铁巨龙’太给力了,效率直接提高2-3倍。”
“新盾2号”盾构机是集高效掘进、智能支护、绿色除尘于一体的智能化设备,不仅提高了施工安全系数,还破解了两淮地区复杂地质条件下的巷道施工难题,有效解决了硬岩掘进速度慢、支护难度大等问题,成为煤矿应对采掘接续紧张的“破局利器”。

“我们将坚持以‘智’赋能,加快推进矿井智能化、绿色化发展,把‘新盾2号’等新设备、新技术和新工艺潜力充分发挥出来,从‘汗水采矿’向‘智慧采矿’稳步迈进,为公司高质量发展贡献更多力量。”该矿矿长孙茂如在采访时也信心满满地说道。
1月31日,当最后一组数据统计出来,单日最高掘进进尺25米,月度掘进进尺506米,创下矿井和集团公司双重纪录时,干部职工脸上都洋溢着自豪的笑容。
如今,“新盾2号”依然在-750米井下忙碌着,它的轰鸣声,不仅是深部巷道高效掘进的号角,更是新集二矿培育新质生产力、推动高质量发展的生动写照。而那些坚守在井下的矿工兄弟,用他们的汗水和坚守,书写着新时代煤矿人的责任与担当。